
今年,华联石化又迎来了三年一次的大检修,这既是给设备来个彻底的“体检”,也是给安全生产上道“保险”。面对各式各样的检修项目,大伙儿都攒着一股子劲,化身“成本管家”,想着各种法子,降成本、增效益。
「清单化管控,算清“明白账”」
检修工作刚开始,指挥部就注意到主控室搬迁和焦化电缆修复的预算问题,这种能更加细分的工程,以往定额计费的模式仍有优化空间。“有些地方不能‘雾里看花’。”老巩看着预算表,用笔在几个关键部分画圈标注出来:“咱们得让每一颗螺丝、每一米线缆的用途,都清晰可查、一目了然。”随后,一支精干团队迅速进驻现场,全面摸排、逐项厘清:线缆怎么走、设备定在哪、隐蔽工程有无遗漏……几个日夜攻坚后,一份涵盖多项具体施工内容的清单顺利“出炉”。

▲团队研讨项目预算清单
与施工方重新对接时,团队出示新清单,将计价模式转为固定总价包干,效果立竿见影,两个项目省下不少费用。“清单化、透明化”的思路,更为检修中各项目的精细化管理开了个好头。
「登高有“妙”招,安全效率双提升」
视角转至催化裂化装置现场,王工正指向高处的那些关键检测点,让大家一起观察,同时说道:“检测点高6米左右,两层移动脚手架够不到,大量搭建固定脚手架,费钱还耽误工期。咱们得想想点子,怎么解决。”
安全检修是核心,但如何兼顾好成本与工期,成为摆在团队面前的难题。大家没有墨守成规,而是开启了一场“如何登高”的激烈讨论和实践。他们测试脚手架结构强度、模拟使用场景、推演作业流程……最终得出结论:在稳固措施与现场监护到位的前提下,可采用定制三层移动脚手架方案。该方案实施后,检修现场迅速掀起一阵“高效风”:灵活拆解的移动平台让检查人员稳稳抵达各高空检测点;原先计划分散设置的固定脚手架数量减少了近一半,现场布置更加井然有序。这一优化,成功破解了作业阻碍,在保障安全、节约成本的同时,还缩短了近5天工期,做到了“三赢”。

▲检修团队借助三层移动脚手架进行作业
「工艺巧替代,省钱不省“质”」
焦化装置的冷焦水罐和重催装置的氧化罐,也面临涂装防腐工艺的选材难题。传统的玻璃鳞片防腐层,虽然性能优异,但价格贵、施工复杂,综合成本居高不下,堪称“贵族工艺”。
项目团队的老孙等人提出:“未必非得走贵路子,不妨探索性价比更高的替代材料。”他们根据罐体实际情况,开始广泛调研和反复比对测试,最终选定了一种改性环氧陶瓷涂料。实验数据显示:此涂料的耐酸碱性能与玻璃鳞片相当,但施工效率可提升近三倍,综合成本也能下降三分之二。现场施工那天,工人准备好涂料和工具,开始面向罐壁有序涂刷。老孙放心不下细节,来到现场再三叮嘱:“大家伙儿涂均匀点,这可是咱们的省钱妙招!”当“新”涂料均匀附着在罐体表面,一层致密可靠的防腐层逐渐形成,成功达到预期目标。项目团队用实践证明:降本不等于降质,创新敢为才是破题关键。

▲为罐壁涂刷“新”防腐涂料
看似微小的三项“小改进”,却蕴含着“大能量”——为公司节省近80万元成本。每一次提升、每一处优化的背后,都凝聚着富海人群策群力的智慧碰撞、精益求精的匠心坚守,更勾勒出富海人务实、高效、创新、协作的动人模样。